人人都是經(jīng)營(yíng)者,崗崗都是利潤源。在降本增效工作中,公司各單位積極響應集團號召,開(kāi)源節流、精打細算,爭當降本增效工作的先行者。今天,我們走進(jìn)集團動(dòng)力分廠(chǎng),一起看看他們在降本增效方面下的功夫。
自主修復設備,減少費用支出
動(dòng)力分廠(chǎng)鍋爐輸渣機故障率較高,多數時(shí)候維修需要整套更換零件,導致前期投入成本較大。為了解決這一問(wèn)題,動(dòng)力分廠(chǎng)組成專(zhuān)業(yè)攻關(guān)小組,從改善設備運行環(huán)境、提高潤滑頻次、修舊利廢等角度降低設備的故障率和報廢率,截止到9月份,鍋爐輸渣機鏈條拖輪故障數量從原來(lái)的40個(gè)驟減為5個(gè),一年可節省費用12萬(wàn)余元。
更換照明設施,改善生產(chǎn)環(huán)境
節能降耗賦動(dòng)能。動(dòng)力分廠(chǎng)所在的生產(chǎn)廠(chǎng)區照明燈大多為集團公司建廠(chǎng)初期時(shí)安裝的大功率400W高壓鈉燈,經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的運行,照明亮度衰減嚴重,電能損耗、故障率較高;維修時(shí)需將高壓鈉燈的鎮流器、電容器、觸發(fā)器等零件進(jìn)行更換,維修成本高。為了解決這一問(wèn)題,動(dòng)力分廠(chǎng)電氣人員通過(guò)比對市面上各式各樣不同類(lèi)型的照明燈,最終選用低功率100W、能耗小、亮度大的LED燈逐步取代故障率高的高壓鈉燈,每年可節約電費及維修成本約2?4萬(wàn)元。
降低生產(chǎn)消耗,提高經(jīng)濟效益
為了全方位降低動(dòng)力分廠(chǎng)生產(chǎn)消耗,提高經(jīng)濟效益,分廠(chǎng)針對內部各崗位特點(diǎn)分別制定了“降低噸蒸汽耗標煤量”“提高單位蒸汽發(fā)電量”“提高除鹽水回收率”等攻堅課題。以各崗位為單位,按照焦點(diǎn)課題的模式,進(jìn)行頭腦風(fēng)暴,找到降耗、增效的關(guān)鍵點(diǎn),進(jìn)行穩步有序推進(jìn),從而實(shí)現分廠(chǎng)節能降耗工作的全面提升。
“不積跬步,無(wú)以至千里;不積小流,無(wú)以成江?!?。作為集團大家庭的一員,動(dòng)力分廠(chǎng)將秉承“浪費一滴也是耗,節約一分也是效”的理念,持續將降本增效工作有效地推行下去,不斷為集團的降本增效“添磚加瓦”。下一步,集團將緊盯降本增效大課題不放松,繼續從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),在“內部管理更精細”上開(kāi)動(dòng)腦筋,在“降本增效再挖潛”上集思廣益,切實(shí)實(shí)現“增效”的發(fā)展目標。
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